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1 异常噪声故障是指柴油机正常运行过程中因运动部件异常 ( 诸如 部件损坏 、间隙过大 ) ,状态 异常等原因而发出异常噪声 ( 异常敲击声、嘶叫 声等杂音 ) 。包括柴油机 敲缸 、拉缸 、增压器喘 振、气 门机、构敲击 、柴油机附属机械故障发出的异常声响。异常噪声的出现说明柴油机有潜在故障 ,且故障正在恶化 。船舶轮机管理人员在船舶轮机日常运行管理中,必须做到勤看、勤听、勤 闻、勤摸。而其中勤听是比较实用和有效的手段 之一。
因为任何机械在工作过程中,都会发出固有的声音和频率 ,而当声响部位 、音质 、强度 、延续时间长短等发生变化时,其声音或频率会出现变化 ,即异常噪声出现 。
2 故障实例
故障一:某拖轮主机在正车运行时,当转速 达到 3 0 0 r/min以上,运行一定时间后,机油温度 超过 3 5 ℃A,整机出现无规律的、嘈杂的敲击声。 同时伴随着燃烧敲击声,转速出现 1 0 r/min左右的 波动,频率较快;排气温度温差较平时大,但未 超出规定范围,增压器运转有轻微变音。噪声主 要来自配气机、构,频率因转速高低而变化。冷车 或倒车运行时,一切正常。
故障二:一台6l 3 5柴 油机在非特定的情况下随机出现油门齿条高速窜 动,柴油机振动加剧,柴油机运行声响增、大 ,变 杂,转速出现 l 0 ~2 0 r / mi n的波动。
3 故障一的原因分析和排除
故障一中异常噪声发自气门机、构,其主要原因 有:
a .气 门间隙不当;
b .气 门弹簧折断,气门挺 杆弯曲、推杆套筒磨损;
C .凸轮松动或异常磨损。着重对气门机、构进行 了仔细地检查。首先检查凸轮轴 ,轴承 间隙是否超 差 、偏 磨,进 、排气凸轮,供油凸轮是否异常磨损,除个别缸机油管有堵塞以外 ,未发现任何异常。对其进行拆检疏通 ,保证正常润 滑 。气门的配气定时 ,各缸的进、排气门启闭时间都在规定的允许误差范围内。粗略撬动传动齿轮未发现齿圈与齿彀的配合松动, 或者齿轮与轴之间的配合松动。 随后检查配气系统的外部构件,挺杆与导程筒 之间的间隙未见异常;气门与气 门导杆的间隙在范 围内,积炭也不多,气门顶升机、构未见异常。各部件装复后,进行试车,虽然敲击噪声有所减 弱,但是故障依然存在。
继而检查燃油系统,故障可能的原因是 :
a .喷油定时不准,发火次序存在差异;
b.高压油泵 柱塞偶件间隙过大,导致各缸供油不均匀 ;
C .喷 油器工作状况不 良,导致各缸间燃烧状况差异。 上述部件并未出现明显缺陷。燃油系统引起柴油机 异常噪声故障主要表现为敲缸。但故障现象,显 然不属于敲缸,而燃烧敲缸迹象也是由于其他原因 引起的附属故障现象。 接着检查柴油机调速器,调速器工作异常主要 表现为引起柴油机供油量的变化,导致各缸燃烧差 异以及柴油机产生异常噪声。拆检测量调速器各部件,调校精度、灵敏度,仍未发现故障的主要原 因 。
经过上述拆检,都未能找出故障根、源,检点前面的工作有什么疏漏、偏失之处。经过反、复的实船 测听,分析出以下几点:
a .噪声发自配气机、构;
b .噪声为不规则声,杂乱无章,气门的敲击失去了规 律性;
c.只有机油温度上升后,转速超过了规 3 0 0 r / r ai n才出现故障;
d . 倒车时柴油机运行正常,正车时 出现故障,且随着转速升高而加剧。
由此可以得出以下结论:
a . 故障必然是由配气机、构引起的;
b . 配气机、构的运动在一定的条件下失去了规律性。
分析认为只有传动机、构可以使六个缸都失去规律性。彻底拆检凸轮轴传动机、构,当拆去倒顺车装置后,故障源暴露出来了:凸轮轴传动齿轮与轴的过盈配合有轻微松动。拆检发现凸轮轴与传动齿轮间过盈配合正车位 置轻微松动,平键侧面磨损,倒车位置轴与传动 齿轮键配合尚未失效。正车时,在冷态条件下, 转速在3 0 0 r / mi n以下传动齿轮与凸轮轴间的配合尚 能满足要求,而当热态,转速超过 3 0 0 r / mi n,由 于配合间隙热胀冷缩的关系,以及传动扭矩的增 加,使配合失效,导致 了气门间隙变化,喷油定 时改变,失去了规律,使得柴油机运行失常,产 生异常噪声故障。由于航行中,柴油机负荷变 化,工况变化,故障的表现也有差异。最后根据 现场实际条件,平键新配,轴与传动齿轮配合面 进行清理 ,采用环氧树脂粘结固化。修理后装复 试 车 ,一切正 常 。
4 故障二的原因分析 这台柴油机串接着一台发电机与一台供水泵。
故障是在更换高压油泵底座后过了一段时间发生 的。主要原因是底座更换后固定螺栓与油泵座盘孔 小了2 mm,在很长一段时间里,作为发电机原动 机,没有出现故障,而当用作供水泵原动机时, 由于负荷增、大,负荷波动很大,导致高压油泵凸 轮轴与传动轴不同心,使得柴油机转速高低不定, 调速器作用越强,转速波动幅度变小,而油门齿 条就来 回高速串动,产生异常噪声。
5 其他异常噪声故障的原因和排除方法
在此简述其他异常噪声的故障分析及排除方法:
5 .1 活塞碰撞气门 其原因有:
a .气门间隙不正确,如检修时把 凸轮轴传动装置装错;
b .气门间隙过小;
C .气门 冲头松动 ,使冲头 自动 向旋进方向转动 ;阀杆弯 曲变形、阀杆导程孔太脏,使阀运动受阻;
d .气门弹簧折断,使气门不能及时落座。
5 .2 齿轮箱异常噪声故障
其原因是齿轮磨损过多,齿轮间隙过大,在 突然降低转速时有敲击声。排除方法是修正齿轮间隙,磨损严重 时应换 新齿轮 。
5 .3 气缸拉缸声在拉缸早期,会出现活塞过热,可以听到活塞 与缸壁的干摩擦异常声音;当拉缸发生时,该缸曲 柄越过止点位置时都将发生敲击声,此时柴油机的转 速会迅速下降或自行停车。拉缸的应急处理方法是先 加大气缸机油的注油量,如过热现象没有改变,可采用单缸停油,降低转速,加强活塞冷却等措施, 直到过热消除为止 。发现拉缸时,必须迅速慢车, 然后停车,继续增加活塞冷却液,在加强活塞冷却的同时进行盘车。此时切忌加强气缸冷却,否则会 使拉缸加剧,使事故更加恶化。如因活塞咬死,车盘不动时可待活塞冷却一段时间后 ,再盘车使之活 动 。活塞咬死不能盘车时,可向气缸内注入煤油, 待活塞冷下后撬动飞轮或盘车。如活塞仍不动,可拆下曲柄销轴承盖,将活塞吊出来,边吊边敲击活塞顶,边注煤油,切忌死拉硬吊。吊缸检杏时,将 活塞和气缸套上的拉缸痕迹用油石仔细磨平,损坏的 活塞环必须换新。若活塞和气缸套损坏情况严重,最 好加以换新。吊缸装复时,必须仔细检查气缸套上 注油孔供油是否正常。若更换新的活塞和气缸套则需 要有一段时间磨合,负荷必须逐渐增加,否则会对 新换部件造成损坏。如拉缸事故不能修、复或不容许修 复时可采用封缸办法继续航行。
5.4 飞轮及联轴节螺钉松动 会在起动和停车时产生异常噪声,停车收紧松动螺钉即可 。
5.5 增压器异常噪声
故障之一是增压器振动过大。必须停车检查, 看叶片是否折断,轴承是否损坏,或轴承减震片装配是否正确,气封片有否摩擦 ,增压器叶轮与固定 件有否摩擦。根据实际拆检情况分别进行处理。故有一辆依维柯 4 0 T1 0客车,柴油发动机的怠速不稳定 ,排 气管有 “突突 ”响声 ,汽车行驶 无力 。该车的喷油泵经过专门维修站调校后不久应该没有问题。检查喷油压力,亦正常;检查各缸气缸压力也正常,但是在对第 4缸做断油检查时,柴油机 的转速没有 明显变化 ,说明这个缸不工作。同时还有一个特殊 的现象 ,在旋松喷油器回油管接头的一刹那,柴油机运转变得平衡。但是拧紧回油管接头大约 l O s后柴油机运转又不平衡。最后终于查明是回油管堵塞了。回油管堵塞后 ,未能及时排 出的回油便滞 留在针阀的背后当积存到一定程度 ,针阀的背压增、大 ,最终使喷油器无法工作 ,造成上述现象 。